Bonjour.
Dans le bateau j'ai mis aussi une grille inox sur l'aspiration. Dans le sous-marin ça se rapproche d'une crépine d'aspiration de pompe à eau. Dans la première version il y a 126 trous de 3,5 mm inclinés pour une sortie de buse de diamètre 23,7 mm.
Je dois éviter le blocage du brushless, nous évoluons dans un bassin souvent encombré par des herbes coupées et évoluer avec une hélice extérieure coûte cher en brushless et parfois en contrôleur et il faut s'adapter pour que ça fonctionne.
Tout ce que l'on interpose ralentit le flux. Jusqu'à nouvel ordre une hélice extérieure a un meilleur rendement.
Voici l'hydrojet en cours de fabrication:
http://img593.imageshack.us/img593/985/ ... drojet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

L'efficacité des commandes est le but recherché.
Modification avec la commande en X sur la sortie de l'écoulement, raccourcissement de l'hydrojet et commande simultanée de la direction et de la profondeur.
http://img148.imageshack.us/i/torpionhx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img443.imageshack.us/i/torpionhxschema.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ces images ne sont pas très lisibles, je peux donner les fichiers vectoriels, (.dxf).
Photos en cours de montage:
http://img704.imageshack.us/i/torpionintrieurar.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img213.imageshack.us/img213/5871 ... iehydr.png" onclick="window.open(this.href);return false;

Lors des montages et démontages le brushless Pelikan C2836/10 a montré une nouvelle fois la faiblesse de la tenue mécanique des fils d'arrivée du courant. Je viens de recevoir deux moteurs brushless Turnigy, l'un de 1000 kv, l'autre de 1200 kv.
Pour régler une difficulté mécanique due un élément cassé sur l'émetteur, j'ai mis la direction et la profondeur à gauche.
Merci.